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    • 香港機(jī)場(chǎng)快線接觸網(wǎng)受流質(zhì)量研究

         2006-04-28 中國(guó)路橋網(wǎng) 佚名 6960

      香港機(jī)場(chǎng)快線接觸網(wǎng)受流質(zhì)量研究

      摘 要:對(duì)香港機(jī)場(chǎng)快線(LAR)接觸網(wǎng)系統(tǒng)弓網(wǎng)關(guān)系進(jìn)行研究,找出問題所在,提出改善受流質(zhì)量的方法,并加以驗(yàn)證。
      關(guān)鍵詞:受流質(zhì)量、改善、驗(yàn)證
      一、概述
      香港地鐵股份有限公司(MTRCL)所屬的蘭島新機(jī)場(chǎng)快線(LAR)在正式運(yùn)行的第一年內(nèi),出現(xiàn)了接觸線局部嚴(yán)重磨損,并且受電弓碳滑板使用壽命不足兩個(gè)月的問題。從2000年1月份起,受香港地鐵股份有限公司(MTRCL)的委托,為改善機(jī)場(chǎng)快線(LAR)弓網(wǎng)關(guān)系,我們從機(jī)場(chǎng)快線(LAR)接觸網(wǎng)系統(tǒng)中選出具有代表性的兩段作為研究對(duì)象和試驗(yàn)段,通過對(duì)試驗(yàn)段的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和分析研究,找出機(jī)場(chǎng)快線(LAR)弓網(wǎng)系統(tǒng)存在的主要問題,并提出解決問題的方案。
      二、香港機(jī)場(chǎng)快線弓網(wǎng)系統(tǒng)參數(shù)
      香港機(jī)場(chǎng)快線(LAR)系統(tǒng)全長(zhǎng)約35復(fù)線公里,采用1500V直流牽引供電系統(tǒng)。列車實(shí)際運(yùn)行速度最高達(dá)130公里/小時(shí)。接觸網(wǎng)系統(tǒng)采用架空柔性懸掛方式。其主要參數(shù)如下所示:
      1.接觸網(wǎng)由一根承力索和兩根接觸線組成,兩接觸線之間的距離為40毫米。
      2.承力索張力為12kN,接觸線的張力為2x12kN。
      3.在隧道內(nèi)區(qū)段,接觸線在懸掛點(diǎn)處的安裝高度為3950毫米,正常結(jié)構(gòu)高度為350毫米;在隧道外區(qū)段,接觸線在懸掛點(diǎn)處的安裝高度為4250毫米,正常結(jié)構(gòu)高度為1000毫米。隧道內(nèi)外區(qū)段跨中預(yù)留弛度均為0.03%。
      4.隧道內(nèi)和隧道外拉出值設(shè)計(jì)最大值分別為140毫米和170毫米。
      5.機(jī)場(chǎng)快線列車由七節(jié)車廂構(gòu)成,五動(dòng)兩拖,車頂安裝三組受電弓,間距為53米+67.5米。受電弓的靜態(tài)抬升力為130N。
      三、選擇試驗(yàn)段
      我們從機(jī)場(chǎng)快線(LAR)接觸網(wǎng)系統(tǒng)中選出具有代表性的兩段作為研究對(duì)象和試驗(yàn)段。選擇依據(jù)是:
      1.列車實(shí)際運(yùn)行速度達(dá)最大設(shè)計(jì)值130公里/小時(shí)的區(qū)段。
      2.實(shí)際運(yùn)行中,發(fā)生問題相對(duì)多的區(qū)段,包括一個(gè)隧道內(nèi)區(qū)段和一個(gè)隧道外區(qū)段。
      3.這兩段內(nèi)的接觸網(wǎng)裝配形式對(duì)全線而言需具有代表性。
      通過對(duì)試驗(yàn)段中弓網(wǎng)關(guān)系問題的研究、改進(jìn)措施的提出、實(shí)施及驗(yàn)證,可指導(dǎo)對(duì)整個(gè)機(jī)場(chǎng)快線(LAR)接觸網(wǎng)系統(tǒng)受流質(zhì)量的改進(jìn)。
      四、研究?jī)?nèi)容
      在確定了兩段具有代表性的試驗(yàn)段后,我們確定了以下研究?jī)?nèi)容:
      1.對(duì)其設(shè)計(jì)進(jìn)行了校驗(yàn),其目的是檢驗(yàn)原設(shè)計(jì)方案的合理性。
      2.進(jìn)而我們對(duì)試驗(yàn)段內(nèi)的接觸網(wǎng)系統(tǒng)主要參數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和勘查,找出影響機(jī)場(chǎng)快線接觸網(wǎng)系統(tǒng)受流質(zhì)量的原因;
      3.提出相應(yīng)的改善弓網(wǎng)關(guān)系的可行方案,并采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行模擬計(jì)算的方法驗(yàn)證方案正確性;
      4.試驗(yàn)段內(nèi)付諸實(shí)施;
      5.在試驗(yàn)段改造完成后,按照實(shí)際的運(yùn)行情況,用車頂錄像機(jī)錄下在改造后弓網(wǎng)關(guān)系的實(shí)際情況,比較改造前后受電弓與接觸線之間的火花情況。
      五、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題及解決方案
      通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的分析和現(xiàn)場(chǎng)勘查,我們發(fā)現(xiàn)機(jī)場(chǎng)快線接觸網(wǎng)系統(tǒng)主要存在的一些問題,并提出了相應(yīng)的改善和控制措施,具體描述如下:
      1.接觸網(wǎng)張力偏差
      現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的接觸網(wǎng)張力實(shí)際值與設(shè)計(jì)值之間存在較大偏差,接觸線最小實(shí)測(cè)值僅為設(shè)計(jì)值的三分之二通過現(xiàn)場(chǎng)勘查,我們發(fā)現(xiàn)主要問題出自下錨張力自動(dòng)補(bǔ)償裝置。機(jī)場(chǎng)快線接觸網(wǎng)系統(tǒng)采用棘輪裝置加墜砣的下錨方式,接觸線與承力索通過下錨并聯(lián)板連接到棘輪裝置。
      這種張力自動(dòng)補(bǔ)償裝置普遍存在以下問題:
      (1)下錨張力自動(dòng)補(bǔ)償裝置處的下錨并聯(lián)板不處于鉛垂?fàn)顟B(tài);
      (2)棘輪偏斜且部分潤(rùn)滑失效,導(dǎo)致棘輪的轉(zhuǎn)動(dòng)摩擦力增大;
      (3)下錨墜砣限制導(dǎo)桿不處于鉛垂?fàn)顟B(tài),與墜砣組導(dǎo)環(huán)之間有很大的摩擦力。
      針對(duì)下錨張力補(bǔ)償裝置存在的以上問題,我們提出了以下改進(jìn)措施:
      (1)調(diào)整并聯(lián)板,使之處于鉛垂?fàn)顟B(tài);
      (2)調(diào)整墜砣桿,使之處于鉛垂?fàn)顟B(tài);
      (3)棘輪軸加涂潤(rùn)滑油。
      為滿足受流質(zhì)量的要求,通過計(jì)算機(jī)模擬計(jì)算得知,接觸線和承力索的張力誤差均應(yīng)控制在3%內(nèi),即標(biāo)準(zhǔn)張力的97%至103%之間。對(duì)于機(jī)場(chǎng)快線(LAR)接觸網(wǎng)系統(tǒng),承力索張力應(yīng)控制在11.64kN及12.36kN之間,接觸線的張力應(yīng)控制在23.28 kN 及24.72 kN之間??刂品椒ㄈ缦拢?BR>(1)檢查墜砣的重量。每一個(gè)墜砣的實(shí)際重量應(yīng)表明在墜砣上,其誤差應(yīng)控制在0.5%內(nèi)。
      (2)正確安裝下錨墜砣補(bǔ)償裝置,保證因裝置阻力而導(dǎo)致的張力損失小于設(shè)計(jì)值的2%。
      (3)正確安裝下錨并聯(lián)板,保證其對(duì)張力的分配誤差小于0.5%。
      (4)采取以上措施之后,下錨墜砣補(bǔ)償裝置應(yīng)能達(dá)到以下要求:用手托起墜砣,松手后墜砣應(yīng)能自動(dòng)快速順利地回到原來(lái)的位置。
      (5)最后,實(shí)測(cè)實(shí)際張力,以校驗(yàn)安裝是否正確及下錨墜砣補(bǔ)償裝置是否工作正常。
      2.懸掛點(diǎn)和吊弦點(diǎn)處接觸線距軌頂平面的垂直距離偏差
      根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)記錄,我們發(fā)現(xiàn)大部分懸掛點(diǎn)和吊弦點(diǎn)處接觸線距軌頂?shù)拇怪备叨炔荒軡M足設(shè)計(jì)值得要求。
      兩個(gè)試驗(yàn)段中,在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)后發(fā)現(xiàn)在試驗(yàn)段內(nèi)的大部分跨距,接觸線高度呈負(fù)弛度或鋸齒狀,且許多負(fù)弛度超過0.1%,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(占總跨距數(shù)的百分比)如表2所示:
      經(jīng)分析我們認(rèn)為,接觸線出現(xiàn)數(shù)量眾多的負(fù)弛度現(xiàn)象的主要原因?yàn)椋?BR>(1)接觸線和承力索張力的變化。
      在正常的情況下,下錨并聯(lián)板應(yīng)處于鉛垂?fàn)顟B(tài)(見圖2),ao=2′ob,F(xiàn)cw=2′Fmw;當(dāng)并聯(lián)板不處于鉛垂?fàn)顟B(tài)時(shí)(如圖3所示),,并聯(lián)板的力矩發(fā)生了變化,通過計(jì)算得知:a’o’ob,則有F’mw>Fmw,F(xiàn)’cw

      圖2 圖3

      (2)由于機(jī)場(chǎng)快線(LAR)接觸網(wǎng)系統(tǒng)采用的是預(yù)制的整體吊弦,從現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況得知,許多吊弦的安裝位置與原設(shè)計(jì)要求不相符。吊弦安裝位置的偏差直接導(dǎo)致接觸線對(duì)軌頂平面的高度呈負(fù)弛度或鋸齒狀。
      針對(duì)這個(gè)問題,我們提出了以下改進(jìn)措施:
      (1)保證張力,并調(diào)整下錨并聯(lián)板,使之處于鉛垂?fàn)顟B(tài)。
      (2)對(duì)吊弦重新進(jìn)行布置,精確計(jì)算吊弦的長(zhǎng)度,預(yù)制好后,現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)規(guī)定的位置安裝。
      (3)對(duì)接觸線高度進(jìn)行復(fù)測(cè)和必要的調(diào)整,保證接觸線保持0.03%~0.05%的弛度。

       
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